本文通過對(duì)BGA器件側(cè)掉焊盤問題進(jìn)行詳細(xì)的分析,發(fā)現(xiàn)在BGA應(yīng)用中存在的掉焊盤問題,并結(jié)合此次新發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)失效現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)的分析和研究,最終找到此類掉焊盤問題的根本原因,并提出改善措施。從驗(yàn)證結(jié)果看,通過改善措施可有效避免此類掉焊盤問題的發(fā)生,同時(shí)通過制定設(shè)計(jì)和選型規(guī)則,也可有效避免BGA器件再發(fā)生類似的應(yīng)用問題。
隨著全新的無鉛制造工藝的導(dǎo)入,以及電子產(chǎn)品的發(fā)展,導(dǎo)致大量無鉛電子產(chǎn)品的質(zhì)量與可靠性問題產(chǎn)生,出于降成本、高速等各方面的影響,材料和工藝也發(fā)生了一些變化,在這些變化下可能隱藏著發(fā)生了一些新的失效問題。
怎么發(fā)現(xiàn)和解決解決這些問題,是工藝改善的難點(diǎn)。本文從BGA掉焊盤的案例的細(xì)節(jié)出發(fā),發(fā)現(xiàn)并找到失效的根本原因,通過復(fù)現(xiàn)失效現(xiàn)象和驗(yàn)證改善措施的有效性,以解決此類問題,并避免后續(xù)新選型的元器件再發(fā)生此類問題。
概述
某通訊產(chǎn)品的基帶處理芯片,全年總共失效器件698個(gè)(高峰期大約每月更換器件數(shù)量116個(gè)),由于器件失效造成的金額損失高達(dá)130萬(平均每月21萬)。從失效現(xiàn)象看,主要表現(xiàn)如下:
由以上圖片可以看出:BGA器件側(cè)焊盤已經(jīng)脫落。焊盤的脫落可確定是造成本次失效率高的原因。
為解決當(dāng)前此基帶芯片的掉焊盤問題,找到掉焊盤原因,避免新開發(fā)型號(hào)及后續(xù)型號(hào)基帶芯片的使用再出現(xiàn)類似問題,進(jìn)行本次掉焊盤問題的分析研究。
試驗(yàn)說明
試驗(yàn)方案
1)根據(jù)失效現(xiàn)象,尋找掉焊盤的原因及具體工序,并驗(yàn)證找尋工藝參數(shù)。
2)根據(jù)業(yè)內(nèi)了解的信息,了解可采用的工藝改善措施。
3)對(duì)新款BGA芯片進(jìn)行改善及評(píng)價(jià)改善結(jié)果。
試驗(yàn)流程
失效檢查
通過對(duì)失效樣品的顯微檢查,發(fā)現(xiàn)此款BGA的Substrate采用的是SMD焊盤,掉焊盤的元器件大部分在阻焊下存在一層Cu環(huán),如下圖,其中有些Cu環(huán)已經(jīng)被拉出,可看到明顯的阻焊破損。結(jié)合此現(xiàn)象,初步判定焊盤中心部分已經(jīng)被溶蝕掉,并可能同時(shí)還承受了一定應(yīng)力。
進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn):在芯片中心區(qū)域焊盤的溶蝕面積較大,而靠近芯片的邊緣溶蝕面積較小。推測溶蝕具有一定的方向性,即由中心到邊緣。
復(fù)現(xiàn)失效現(xiàn)象
結(jié)合以上的新發(fā)現(xiàn),基本可判定此次問題是由于焊盤溶蝕,為進(jìn)一步驗(yàn)證猜測的準(zhǔn)確性,我們做了如下實(shí)驗(yàn)(在相同高溫下,進(jìn)行不同時(shí)間的加熱實(shí)驗(yàn)):
1)實(shí)驗(yàn)條件
2)樣品準(zhǔn)備
將實(shí)驗(yàn)板進(jìn)行125 ℃、48 h烘烤后,采用自動(dòng)拆卸設(shè)備取下芯片,并進(jìn)行人工除錫、清洗后,選取9塊外觀良好、無起泡、掉焊盤的芯片進(jìn)行植球?qū)嶒?yàn)。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用的是BGA植球焊接臺(tái),實(shí)驗(yàn)參數(shù)如上表所示。
注:對(duì)其中的3#樣品進(jìn)行如下特殊處理:制作焊盤溶蝕后,在機(jī)械應(yīng)力拉拔作用下的樣品。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
1)260 ℃下對(duì)此基帶芯片進(jìn)行長時(shí)間加熱確實(shí)會(huì)引起焊盤的咬蝕,出現(xiàn)溶蝕的臨界時(shí)間應(yīng)該略低于10 min(從2號(hào)樣品開始出現(xiàn)焊盤溶蝕,7、8、9號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)焊盤大面積溶蝕)。
2)進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn):機(jī)械損傷樣品(3#樣品)與純粹Cu咬蝕樣品(8#樣品)兩種模式下焊盤脫落形貌不同。機(jī)械損傷導(dǎo)致的掉焊盤是一整塊焊盤的脫落,包括綠油覆蓋的部分,一般不會(huì)有錫殘留,且往往伴隨著綠油的破損。而Cu咬蝕導(dǎo)致的掉焊盤會(huì)保留綠油覆蓋下的部分,形成"銅環(huán)",綠油無破損,且一般都會(huì)有部分錫/焊盤殘留,如下圖所示。
小結(jié)
根據(jù)此次驗(yàn)證,可判定此次BGA芯片的失效模式以溶蝕為主,機(jī)械損傷為輔的失效模式。
改善方向
根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)小結(jié),則改善此問題的方向:
1)管控回流、返修等所有工序中焊接的總時(shí)間。
2)引入自動(dòng)化返修,精確控制高溫時(shí)間,減少除錫過程的磨損。
3)更改BGA的Substrate的鍍層,阻止Cu層的溶蝕。
改善方案
結(jié)合以上分析的影響因素,尋找可以解決此類問題的方法,則可采用如下操作方法。
1)自動(dòng)化除錫/返修設(shè)備(控制時(shí)間和接觸)
芯片自動(dòng)拆卸:由于機(jī)械磨損導(dǎo)致的掉焊盤容易發(fā)生在除錫階段,主要是由吸錫線與焊盤的刮擦引起。通過采用真空除錫工藝,改善效果明顯;基本可避免刮擦引起的焊盤咬蝕,則掉焊盤只剩與維修次數(shù)有關(guān)。
真空除錫:通過夾具固定芯片,先通過加熱氣嘴吹熱風(fēng)加熱芯片,當(dāng)芯片上的殘錫充分熔化后,加熱氣嘴的熱風(fēng)氣流突然增大,且固定芯片的夾具向加熱氣嘴方向移動(dòng),增大的氣流依次吹去焊盤上的殘錫。整個(gè)過程中僅有氣流吹過焊盤,避免了現(xiàn)在手工除錫過程中烙鐵和吸錫線對(duì)焊盤的摩擦。從原理上可減緩PAD的溶蝕。
另外,從驗(yàn)證結(jié)果顯示,也確實(shí)大大降低掉焊盤幾率如下:
2)更改鍍層(見少Cu的遷移)
改善前采用的是Cu上OSP的鍍層,從機(jī)理上講容易導(dǎo)致Cu向焊料的遷移;
改善后采用的是Cu上鍍NiAu鍍層,中間有一層Ni層,可阻擋Cu向焊料的遷移。
驗(yàn)證結(jié)果
經(jīng)過以上改善,掉焊盤率降為5%,相比原來手動(dòng)拆卸時(shí)的23%,失效率大大降低。
總結(jié)
通過此次研究,發(fā)現(xiàn)了一種新的失效模式。并在此失效模式基礎(chǔ)上,提出了更科學(xué)的元器件設(shè)計(jì)和使用規(guī)則。為后續(xù)BGA芯片封裝應(yīng)用設(shè)計(jì),提出了新的需求指標(biāo),避免后續(xù)同類失效模式的發(fā)生。
當(dāng)發(fā)生元器件掉焊盤時(shí),我們需要仔細(xì)觀察失效現(xiàn)象,若屬于焊盤溶蝕問題,最主要就是從三方面著手解決:
1)縮短焊接總時(shí)間;
2)精準(zhǔn)控制高溫時(shí)間,并避免引入力的作用;
3)采用有中間阻擋鍍層,阻止Cu的遷移。
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原文標(biāo)題:大尺寸BGA器件側(cè)掉焊盤問題分析
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