制冷主機簡稱冷機,是數(shù)據(jù)中心空調(diào)系統(tǒng)的重要組成部分,其載冷劑一般為水,簡稱為冷水機組,其冷凝器的冷卻利用常溫水的換熱降溫來實現(xiàn),故也稱為水冷機組。 數(shù)據(jù)中心冷量需求大,選用離心式機組可以獲得較好的能效,本文的冷水機組專指離心機組。
冷水機組原理
離心式制冷壓縮機是一種回轉式速度型壓縮機,吸氣管將要壓縮的氣體引入到葉輪入口,氣體在葉輪葉片的作用下跟著葉輪做高速旋轉,通過葉輪中的葉片對葉輪槽道中的氣體作功,提高氣體的速度后引出葉輪出口處,然后導入擴壓腔;由于氣體從葉輪流出后,具有較高的流速,為了將這部分速度能轉化為壓力能,在葉輪排氣口外側設置了流通截面逐漸擴大的擴壓器,進行能量的轉換,以提高氣體的壓力;擴壓后的氣體在蝸殼里匯集起來后,進入機組的冷凝器進行冷凝,以上這一過程就是離心機的壓縮原理,如圖1;另外為了冷凝和把冷量帶走,空調(diào)系統(tǒng)包括冷卻水系統(tǒng)和冷凍水系統(tǒng)。
1離心機組組成
離心機組組成如下:包括離心壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器、節(jié)流孔板、供油裝置、控制柜等組成,如圖2、圖3所示。 其中壓縮機主要由吸氣室、葉輪、擴壓器、彎道與回流器、蝸殼組成。
2離心機組的特點
大型離心機組特點如下:
1制冷量大。 由于離心式壓縮機的吸氣量不能過小,因而離心式壓縮機的單機制冷量都較大。 結構緊、重量輕、尺寸小,因而占地面積小。 在相同的制冷量下,離心式壓縮機的重量只有活塞式壓縮機的1/5~1/8,冷量越大,越明顯。
2易損件少,可靠性高。 離心式壓縮機在運行過程中幾乎無磨損,因而經(jīng)久耐用,維修運轉費用較低。
3離心式壓縮機中的壓縮部件為旋轉運動,在徑向受力平衡,因而運轉平穩(wěn),振動小,無需專門的減振裝置。
4能夠經(jīng)濟地進行冷量調(diào)節(jié)。 離心式壓縮機可以采用如導流葉片調(diào)節(jié)等方法,使能量在一定的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
易于實行多級壓縮和節(jié)流,可實現(xiàn)同一臺制冷機多種蒸發(fā)溫度的操作運行。
冷水機組常見故障
冷機在建設和調(diào)試中會遇到一些問題,運行中也會發(fā)生故障,這些問題和故障的處理方法關系到數(shù)據(jù)中心運維的安全,下面是冷機建設和運維中發(fā)生的一些案例,相關處理方法和心得,僅供參考。
1無負荷調(diào)試
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)中心需要對冷機進行調(diào)試和試運行,但末端空調(diào)設備安裝還未完成,現(xiàn)場也缺少必要的假負載,調(diào)試工作無法進行。
【 問題分析 】
數(shù)據(jù)中心離心機組安裝完成后,機房末端設備沒有安裝,末端冷凍水路不通,冷機無法調(diào)試; 即使通過分集水器進行冷凍水旁通,也僅僅使冷機能夠開機運行,缺少熱負荷,或者熱負荷過小,無法達到冷機下限負荷,調(diào)試工作無法進行。 另一方面,由于冷機未調(diào)試,主機房服務器設備無法加電運行,相互形成一個死循環(huán); 另外調(diào)試過程中,需要的假負載功率巨大,運行過程會耗費大量電能; 上述因素導致冷機調(diào)試成為一個難題。
【 問題解決 】
采用無負荷調(diào)試方法進行調(diào)試。這個過程,就是充分利用板換的換熱能力,把冷機蒸發(fā)器產(chǎn)生的冷量通過板換交換到冷機冷凝器側,把冷機冷凝器放出的熱量通過板換交換回到蒸發(fā)器側,從而達到冷機冷量和熱負荷的完全匹配,冷卻塔只帶走壓縮機的軸功率。采用這個方法,很容易就達到不同負荷下的綜合效能測試,冷機板換調(diào)試水路循環(huán)。
系統(tǒng)調(diào)試步驟基本如下:
1開啟分集水器中的旁通閥門,在末端空調(diào)沒有安裝的情況下,確保水路暢通形成循環(huán);
2全開冷凍水側冷機和板換閥門,確保冷機和板換水路暢通,冷機制取的冷水和板換換回的熱量可以順利混合;正常開啟冷凍水泵,手動調(diào)整頻率為45Hz以上,并確保水路循環(huán)正常;
3全開冷機冷卻水閥門,部分開啟板換冷卻水側閥門,開啟冷卻水泵,確保水路循環(huán)正常,調(diào)整水泵頻率為41~45Hz;先不開啟冷卻塔風機;
4冷凍水和冷卻水正常情況下,開啟冷機,進行單機試運轉;
5冷機冷卻水溫開始升高,冷凍水開始降溫;
6根據(jù)板換冷卻水閥門的開度調(diào)節(jié)板換的換熱能力,閥門的開度在1/4到全開之間進行調(diào)整;
7根據(jù)冷卻水水溫情況部分開啟冷卻塔風機,以能帶走壓縮機軸功率為準。
【 心得體會 】
數(shù)據(jù)中心為了降低能效,考慮自然冷卻,一般采用冷卻塔+板換供冷技術設計。 調(diào)試時可以利用板換的換熱能力,從冷機的冷凝器獲得足夠的熱量作為冷機調(diào)試的熱負荷,也就是冷機產(chǎn)生的冷量通過板換帶走。
無負荷調(diào)試原理就是充分利用板換的換熱能力,把冷機蒸發(fā)器產(chǎn)生的冷量通過板換交換到冷機冷凝器側,把冷機冷凝器放出的熱量通過板換交換回到蒸發(fā)器側,從而達到冷機冷量和熱負荷的匹配,這種方法操作簡單,實施方便。
2低負荷運行
【 問題現(xiàn)象 】
冷機調(diào)試完成后,需要正式運行,但冷機總負荷偏小,冷機啟停頻繁并發(fā)生喘振現(xiàn)象。
【 問題分析 】
負荷過低,導致冷機喘振和頻繁啟停。
【 問題解決 】
系統(tǒng)設計有蓄冷罐,可以通過蓄冷罐充冷和放冷的工作方式,控制冷機合理的啟停頻次,避開冷機的低負荷喘振區(qū)域; 如果系統(tǒng)沒有蓄冷設計,可以采用低負荷運行方法進行運行。
【 心得體會 】
采用蓄冷罐蓄冷技術和板換作為假負載技術,通過合理操作和流量控制,可以確保冷機運行平穩(wěn),成功度過低負載時間。
3冷機泄漏引發(fā)消防告警
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)中心運行過程中,冷機房突發(fā)消防煙霧報警,消費人員發(fā)現(xiàn)消防報警后,進入冷機房查看,發(fā)現(xiàn)一臺冷機運行過程中軸封處噴出大量白色煙霧。
【 問題分析 】
該冷機為開啟式冷機,冷機運行過程中軸封處突然發(fā)生泄漏,由于泄漏量較大,觸發(fā)了消防告警。 消費人員不懂空調(diào)專業(yè)知識,將冷機泄漏的制冷劑誤為冷機起火產(chǎn)生的煙霧。
【 問題解決 】
對泄漏的冷機進行維修,更換軸封O形圈和C環(huán),清除制冷主冷機上的干粉殘留物,保壓、檢漏、抽空、加氟調(diào)試后恢復正常。
【 心得體會 】
某品牌的機組,采用開啟式壓縮機,軸封處泄漏故障較頻繁,發(fā)生泄漏,正確的應對措施是先對機房通風,再關閉冷機,泄漏過程需要保證冷凍水泵和冷卻水泵的正常運行;如果冷機機組處于停機狀態(tài),必須馬上啟動機組對應的冷凍、冷卻水泵,保證機組水系統(tǒng)有水流動;否則兩器的換熱銅管會凍結破裂,導致更大的故障。進入機房采取緊急措施的人員需要做好個人防護措施,并且及時將故障通知維保單位。
4低壓告警
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)中心一臺冷凍機組運行過程中發(fā)生制冷能力下降現(xiàn)象,后觸發(fā)冷機低壓告警,機組外部檢漏正常,采用肥皂水溶液涂抹到懷疑有滲漏的部位,冷凝器、壓縮機、蒸發(fā)器之溫度傳感器、壓力變送器、維修角閥、安全閥等絲扣連口及其它部位,未發(fā)現(xiàn)漏點,懷疑蒸發(fā)器內(nèi)有泄漏,打開端蓋查漏,確認為冷機蒸發(fā)器發(fā)生泄漏。
【 問題分析 】
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器進水口處有金屬環(huán)狀物卡在蒸發(fā)器銅管處,在長時間水流流動的推力下,彈簧圈發(fā)生震動,蒸發(fā)器換熱銅管被磨破,導致了系統(tǒng)的泄漏。
冷機設計時,需要在冷凝器和蒸發(fā)器進水側分別配置Y形過濾器,本案例冷凍水回路未配置Y形過濾器。恰巧水泵機械密封彈簧斷裂,由于缺少過濾器的保護,斷裂彈簧直接進入機組蒸發(fā)器,并停留在換熱銅管和管板結合處,在水流的長時間沖擊下,斷裂彈簧和銅管發(fā)生摩擦,磨穿了銅管管壁,導致冷機發(fā)生泄漏。
【 問題解決 】
補漏方法:找出泄漏的管子,作好標記,維修時抽出舊換熱管,更換新管后在端板處進行脹管,再進行檢漏和氣密試驗;如果泄漏的管子比較少,也可用堵頭將該銅管兩端堵死。現(xiàn)場考慮只有一根銅管泄漏,就在該銅管兩端進行了封堵,經(jīng)查漏、抽空重新加注制冷劑調(diào)試后,冷機恢復正常運行。
【 心得體會 】
正常情況下冷機的蒸發(fā)器和冷凝器進水側都需要設置過濾器,本案例就是因為絕對冷凍水側過濾器用處不大,設計時圖省事,取消了過濾器配置,運行中機封彈簧斷裂進入冷機蒸發(fā)器內(nèi),長時間和銅管管壁摩擦發(fā)生泄漏。 所以水系統(tǒng)細節(jié)設計上,不能圖省事,否則會帶領不必要的麻煩。
5導葉故障
【 問題現(xiàn)象 】
某冷機運行過程中發(fā)現(xiàn)導葉異常告警,現(xiàn)場實際工作位置與控制中心顯示位置存在較大偏差,無法正常工作。
【 問題分析 】
導葉機柜故障,常見故障為導葉馬達斷軸,或?qū)~啟閉不到位,考慮該冷機搬運中被拆卸和重新組裝過,所以重點檢查裝配問題,檢查傳動鏈條松緊度,檢查齒輪鎖緊螺釘是否牢固,檢查驅(qū)動電機主繞組工作電壓(AC24V)是否正常等,發(fā)現(xiàn)均正常。
【 問題解決 】
考慮執(zhí)行器工作電壓正常,傳動鏈條松緊度正常,齒輪鎖緊螺釘牢固無松動,嘗試著更換執(zhí)行器后,故障消失,故確診為執(zhí)行器工作異常。 現(xiàn)成對導葉執(zhí)行器進行重新校正并測試,確保開度信號與導葉電機實際開度基本同步。
【 心得體會 】
本案例故障并不復雜,是執(zhí)行器工作異常導致,由于冷機被拆卸過,所以重點懷疑導葉驅(qū)動和執(zhí)行器的組裝問題,走了點彎路。
6低流量告警
【 問題現(xiàn)象 】
某冷機運行中,突然發(fā)生低流量告警,導致冷機停機,制冷中斷,嘗試消除故障,發(fā)現(xiàn)低流量告警故障一直存在,冷機無法開啟。
【 問題分析 】
現(xiàn)場檢查水泵運行情況、冷機閥門開啟情況和流量情況,均正常,而流量開關觸點始終呈現(xiàn)開路,無法閉合,懷疑流量開關存在問題。
【 問題解決 】
現(xiàn)場停泵,關閉流量開關兩端閥門,拆卸流量開關,發(fā)現(xiàn)靶式流量開關已經(jīng)折斷損壞,更換流量開關后,冷機正常開啟和運行。
【 心得體會 】
流量開關,也叫水流開關,是保障空調(diào)機組正常運行的重要措施。 當水泵或閥門故障時水流開關能及時切斷機組的控制回路防止蒸發(fā)器壓力過低及冷凝器壓力過高; 水流開關保護是機組重要的保護功能,水流開關損壞要及時更換; 另外日常維護中注意檢查,避免水流開關、高低壓開關、安全閥等保護裝置的失靈而引起的故障或事故。
7高壓故障
【 問題現(xiàn)象 】
某小型數(shù)據(jù)中心冷機運行過程中發(fā)生高壓故障停機,復位后重新開機,不久又觸發(fā)高壓停機,停機前冷機伴有嚴重喘振現(xiàn)象,維護人員反映停機前發(fā)生多次較嚴重喘振現(xiàn)象。
【 問題分析 】
復位后開機,發(fā)現(xiàn)冷凝溫度偏高,運行過程中有多次喘振現(xiàn)象,通過咨詢了解,冷機負荷率80%時,冷卻水溫進33℃,出37.5℃,水溫偏高,檢查小溫差為6℃,嚴重偏大,對應冷凝溫度為43.5℃,根據(jù)上述數(shù)值判斷,冷機高壓原因為冷凝不良和小溫差過大。
通過現(xiàn)場了解發(fā)現(xiàn),該數(shù)據(jù)中心值班人員基本從事普通電工工作,只會進行簡單的開關機,對暖通和水系統(tǒng)維護比較陌生,相應的維護和保養(yǎng)沒能貫徹和執(zhí)行。 故初步判斷冷卻水系統(tǒng)需要水質(zhì)處理和維護,冷卻塔、冷卻水系統(tǒng)過濾器和冷機冷凝器需要進行局部清洗,冷機機組也需要正常維護和保養(yǎng)。
【 問題解決 】
現(xiàn)場先進行冷機保養(yǎng),更換了冷凍油和過濾器; 再進行冷卻塔維護,更換調(diào)整風機皮帶,調(diào)整風車傾角角度,對冷卻塔填料和冷卻塔水盤進行清洗維護,更換冷卻塔部分填料,并進行水質(zhì)處理; 之后拆洗水系統(tǒng)管路上所有的過濾器,系統(tǒng)投入運行,冷卻水溫進29.1℃,出34.5℃,冷機小溫差也只有1℃,喘振和高壓現(xiàn)象消失,系統(tǒng)恢復正常運行。
【 心得體會 】
運維人員要了解水系統(tǒng)的基本知識,熟悉水系統(tǒng)的特點,掌握水系統(tǒng)的維護方法和基本步驟,并形成維護的制度化,管理人員也要知道水系統(tǒng)的維護要求,并落實資金。 水系統(tǒng)的生命周期,可以說是“三分建設、七分運維”。
8喘振故障
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)中心3號機樓采用某K品牌冷機,和4號機樓另一品牌冷機同年投入使用,但在使用中發(fā)現(xiàn),同樣的維護方法和頻次,冷機運行狀況相差較大。 如同樣每3月一次化學清洗,3號機樓的冷機仍舊會發(fā)生小溫差過大情況,主要表現(xiàn)在機組的冷凝溫度偏高,尤其在夏季運行時,由于冷卻水的出水溫度較高(35℃),溫差一大,機組的冷凝溫度極易超過39℃這個臨界點,機組會產(chǎn)生喘振現(xiàn)象、效率降低、甚至保護停機,由于機樓負荷較大,影響機房運行安全。
【 問題分析 】
經(jīng)過多次比較,發(fā)現(xiàn)該品牌冷機的冷凝器相比較另一品牌冷機冷凝器換熱能力明顯要弱,相同的水處理方法和處理頻次,但小溫差溫升變化情況明顯要快,從側面也驗證了換熱能力較差這種可能,但該冷機廠拒絕承認冷凝器換熱不良或者配置偏小的事實。
【 問題解決 】
和廠家多次交涉,最后給出的方案是由廠家負責冷機的清洗。 冷機停機關閉閥門卸壓后,廠家技術人員打開冷凝器端蓋,采用機械通刷法清洗,現(xiàn)場經(jīng)過物理清洗后,冷凝器換熱不良導致小溫差過大問題暫時解決。
【 心得體會 】
喘震是離心機組的特有現(xiàn)象,是制冷劑在壓縮機發(fā)生一種倒流現(xiàn)象,喘震發(fā)生時,制冷劑從冷凝器倒流,經(jīng)過壓縮機回流到蒸發(fā)器。當制冷劑回到蒸發(fā)器之后,冷凝壓力下降,蒸發(fā)壓力上升,壓縮機開始再次按正常方向工作。但是,隨著冷凝壓力的升高,蒸發(fā)壓力的下降,機組將再次開始喘震。當負荷降低時確保冷卻水進水低溫;負荷增大時要確保合適的進水溫度和合理的小溫差。增加局部清洗頻次,雖解決了小溫差過大的問題,但增加了換熱銅管損傷的次數(shù),降低了冷凝器的壽命。事后了解,該冷機換熱銅管采用內(nèi)外螺紋技術,可以提升換熱效果,新機情況下可以減少部分換熱面積,但是使用一段時間后銅管結垢,由于沒有額外的換熱面積導致冷機提前出現(xiàn)換熱不良的情況,建議大家在冷機采購時給予關注。
9冷機軸承和齒輪故障
【 問題現(xiàn)象 】
某行業(yè)數(shù)據(jù)中心自用冷機房,某臺冷機運行過程中運行電流突然增大,并發(fā)出嚴重異響聲音,值班人員發(fā)現(xiàn)情況后停機。
【 問題分析 】
現(xiàn)場檢查,從故障菜單中發(fā)現(xiàn)該冷機故障前曾經(jīng)發(fā)生過多次的高壓故障和高油溫告警,檢查冷機冷凍油,發(fā)現(xiàn)油品顏色較黑,并發(fā)現(xiàn)油里含有金屬屑,需要開機大修檢查;拆機解體后檢查,發(fā)現(xiàn)冷機高速齒輪軸承嚴重磨損。
詢問后了解,該數(shù)據(jù)中心的冷機和水系統(tǒng)運維交給物業(yè)代管,物業(yè)對水系統(tǒng)缺乏足夠的了解和重視,也缺少專業(yè)的技術人員和維護力量,對水系統(tǒng)維護的維護處于空白狀況,常規(guī)的冷卻塔維護和水處理工作基本被忽視,常規(guī)的冷凍油更換沒有進行,運行過程中冷卻水溫多次偏高,加上現(xiàn)場小溫差明顯偏大,導致冷機長時間工作在過載情況下,出現(xiàn)多次的高油溫和高壓告警,物業(yè)對這些告警也沒有重視,處理上述故障的方法是復位后重新開機,持續(xù)的故障運行導致冷機齒輪和軸承發(fā)生嚴重損壞。
【 問題解決 】
對離心壓縮機返廠大修,更換冷機增速齒輪對和軸承,更換冷機潤滑油油和濾清器,并對水系統(tǒng)進行水質(zhì)處理和冷卻塔填料進行清洗,之后冷機調(diào)試正常,運行正常。
【 心得體會 】
冷機需要定期維護和保養(yǎng),特別是潤滑油和濾清器需要定期更換,冷卻塔和水系統(tǒng)也需要定期維護和保養(yǎng),確保良好散熱,如果維護不跟上,帶病運行,特別是高油溫或者缺油運行,會潤滑不良導致嚴重故障。冷機保養(yǎng)過程包括:更換油過濾器;檢查油系統(tǒng)回路,更換回油引射過濾器;更換壓縮機潤滑油;檢查并補充制冷劑;檢查和清理控制柜;
檢查和清理動力盤;檢查機組控制設置值是否正常等。
10低流量停機
【 問題現(xiàn)象 】
某冷機運行過程中,一臺冷機的冷卻水發(fā)生低流量控制器動作,冷機停止工作。
【 問題分析 】
發(fā)生流量告警故障,一般常見原因如下:水泵工作發(fā)生異常、過濾器堵塞導致的低流量,也可能是流量控制器故障或者設置值異常。
現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)水泵運行正常,兩端閥門工作正常,但Y形過濾器兩端壓差異常,明顯偏大,判斷為Y形過濾器堵塞。
【 問題解決 】
停水泵,關過濾器兩端閥門,泄壓后對過濾器進行拆卸,發(fā)現(xiàn)過濾網(wǎng)上有臟污導致堵塞,清洗重新安裝后,開啟冷卻水泵,冷卻水流量恢復正常,流量開關無告警,冷機正常工作。
【 心得體會 】
水系統(tǒng)的維護非常重要,需要定期維護系統(tǒng)中所有的過濾器,本案例就是沒有定期清洗水管管路上的過濾器,導致了冷機流量告警停機。
有金融業(yè)的省級數(shù)據(jù)中心發(fā)生末端空調(diào)制冷效果普通偏差的現(xiàn)象,后來檢查發(fā)現(xiàn)管路安裝過程中,沒有對管路進行合理的防護,導致管道中污染物太多,加上清洗不及時,系統(tǒng)還未正式投運,過濾器就被完全堵塞的情況,空調(diào)無法工作。
11保壓時冷機異常移位
【 問題現(xiàn)象 】
某冷機房空調(diào)系統(tǒng)管網(wǎng)剛建設完成,在進行打壓試驗過程中,突然發(fā)現(xiàn)冷機發(fā)生嚴重位移,被伸長的波紋管推下基座。
【 問題分析 】
系統(tǒng)打壓時,軟接頭發(fā)生嚴重伸長,導致冷機發(fā)生橫向位移,剛好冷機也未完全固定,從基座上被推到基座下面。原來施工隊打壓試驗時,未隔斷波紋管和冷機設備,直接打壓,由于打壓壓力較大,波紋管嚴重伸長,并推動冷機發(fā)生水平位移,冷機一側掉下基座。
【 問題解決 】
關閉閥門,拆卸和冷機相連的管道,將冷機重新恢復到原來位置,檢查冷機正常,無明顯異常后才放心,更換嚴重伸長的波紋管,重新連接管道,系統(tǒng)恢復正常。
【 心得體會 】
管道水壓試驗前,要按設計施工圖進行核對,有可能對試壓造成影響的環(huán)節(jié)進行檢查,對不能參與試壓的設備與閥件,需要加以隔離。 現(xiàn)場可以根據(jù)需要安裝試壓臨時管線、試壓儀表及設備。
12冷機反轉運行
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)中心為提升制冷系統(tǒng)配電的可靠性,決定對冷機、水泵配電進行全面升級,采用雙電源+ATS切換,現(xiàn)場進行配電和電纜改造施工,冷機配電改造采用逐臺進行,發(fā)現(xiàn)其中一臺冷機配電改造重新開啟不久,出現(xiàn)油溫嚴重異常停機。
【 問題分析 】
現(xiàn)場檢查,電源電壓正常,測試相序,發(fā)現(xiàn)電纜施工過程中,其中一臺冷機配電相序發(fā)生了改變,而冷機本事沒有相序保護,冷機啟動后,電機反轉,導致油溫和排氣溫度異常升高,這是因為潤滑油在進入壓縮機之前,需流經(jīng)制冷劑冷卻的油冷卻器,冷機反轉后,無法正常制冷,所以油溫也會嚴重升高。
【 問題解決 】
該故障原因為更換電纜后未確認轉向,導致壓縮機反轉,反轉后導致油壓異常,最后停機。 對冷機停電后,更換進線電纜相序,對冷機檢查后,嘗試性開機,一切正常。
【 心得體會 】
電纜施工后沒有進行相序核對,導致冷機反轉,好在運行時間較短,沒有對冷機造成損傷,實屬萬幸。 社會上用戶曾經(jīng)發(fā)生過用戶自行調(diào)換電纜,未確認轉向,導致壓縮機反轉,最后導致高速齒輪大面積損壞而報廢的嚴重故障。
13冷機COP偏低
【 問題現(xiàn)象 】
某數(shù)據(jù)機樓中,配置4臺冷機,日常運行三臺冷機,其額定COP均為5.5。 但實測發(fā)現(xiàn),即使在滿負荷工況下,這三臺冷機也達不到額定值,其中最低一臺僅為3.5,最高一臺為4.5。
【 問題分析 】
離心機組COP偏低的原因,常見問題有冷機負荷率偏小,設備性能老化等,冷機和冷卻塔效率偏低導致冷卻水回水溫度偏高等?,F(xiàn)場檢查,每臺冷機制冷量為2037kW,而實際每臺冷機供冷量只需要1500kW,低負載率導致了低效率;另外一個原因是設備性能老化,機組長時間運行中,冷卻水質(zhì)處理不及時,冷機和冷卻塔換熱效果較差,導致效率降低。
【 問題解決 】
現(xiàn)場對冷機和冷卻塔進行清洗,并進行水質(zhì)維護;也對冷機工況進行調(diào)整,補充部分制冷劑,正常維護后,冷機COP達到5.3左右,恢復到額定值。
【 心得體會 】
運維中要關注最大冷負荷工況下的冷機COP瞬時值與冷機額定COP,對節(jié)能減排非常重要。如果前者明顯小于后者,說明冷機效率低下很可能源于設備自身的原因,需要找到原因并進行處理。
數(shù)據(jù)中心水系統(tǒng)較為龐大和復雜,一旦水系統(tǒng)故障,影響和波及面大,檢修也不易,希望上述冷水機組案例經(jīng)驗對數(shù)據(jù)中心的建設和運維人員有所幫助,避免重蹈覆轍,從而提升數(shù)據(jù)中心的安全性。
-
主機
+關注
關注
0文章
993瀏覽量
35114 -
數(shù)據(jù)中心
+關注
關注
16文章
4761瀏覽量
72033 -
空調(diào)系統(tǒng)
+關注
關注
0文章
100瀏覽量
17798
原文標題:數(shù)據(jù)中心冷水機組案例淺析
文章出處:【微信號:通信電源技術,微信公眾號:通信電源技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
評論